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         料仓双置式振动疏通卸料机,采用专利技术,料仓内置高频振动衬板,瞬时疏通料仓结拱堵塞,防止料仓瘀塞续堵,短时间内解决物料粘结挂壁,层层堆积形成仓容减小造成的堵塞…同样适用于溜槽以及导料槽不同工矿条件下的疏通卸料...广泛应用于料仓结拱,料仓堵塞,料仓疏通,料仓卸料。产品分类如下:料仓双置式振动疏通卸料机、工业污泥疏通卸料机、有色粉矿仓疏通卸料机、煤泥混煤疏通卸料机、有色尾矿疏通卸料机、粉体工程料仓疏通卸料机、砂岩仓疏通卸料机、粘土仓疏通卸料机、石膏仓疏通卸料机
料仓双置式振动疏通卸料机,致力于解决煤仓/料仓/结拱/堵塞/破拱/疏通/卸料等技术难题,替代传统破拱设备解决料仓结拱堵塞/溜槽结拱堵塞/煤仓结拱堵塞/原煤仓结拱堵塞/混煤仓结拱堵塞/缓冲仓结拱堵塞/原料仓结拱堵塞/装车站结拱堵塞等疏通排料技术难题...

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The double-set vibrating dredge-unloader of the silo, the introduction of German technology, the built-in high-frequency vibrating lining plate of the silo, the high-efficient dredging of the silo arch blocking, the stop of the silo blocking, the complete solution of the material bonding hanging wall, pile up layer by layer to form the blockage caused by the reduction of bin capacity... also applicable to the chute and the chute under different conditions of dredge discharge..
The double-mounted vibrating dredger is dedicated to solving a series of technical problems, such as coal bunker/silo/arching/clogging/arch-breaking/dredging/discharging, etc. , replace air cannon to solve the difficult technical problems of clearing and discharging materials, such as chute arching blocking/coal bunker arching blocking/raw coal bunker arching blocking/mixed coal bunker arching blocking/buffer bunker arching blocking/raw material silo arching blocking/loading station arching blocking etc. .
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现役“孤儿”风机病无所医 如何精准纾困?

位于华北地区的某山地风电场,地处我国季风区北部边沿,冬季季风风力强、持续时间长,当地70米高度年平均风速为6.65m/s,全年有效风时超过7700小时,风资源条件得天独厚。

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该风电场共安装20余台2.0MW永磁直驱风电机组,自2016年投运以来,因机组本身存在设计缺陷,相继出现主控系统频繁故障,数据上传信息缺失,PLC硬件损坏等多项故障;受制于当时技术条件的限制,机组的能量管理平台也无法满足功率调度需求。

同时,由于原风机制造商经营困难,无法提供可靠、持续的技术服务与备件支持,使这20余台风机成为现役“孤儿”风机,给现场运维带来极大压力,运维成本同步攀升。

因此,亟需对现有机组进行系统性技改和深度治理,以保障风电场的安全稳定运行,为后续的运维及深度提效奠定基础。

金风科技作为永磁直驱技术路线的先行者,对非金风品牌直驱机组,特别是原风机厂家无法提供保障的“孤儿”风机,有着成熟的改造技术和实施经验。

在此背景下,风电场运营方与金风科技全资子公司北京金风慧能技术有限公司(下称:金风慧能)携手展开了一次围绕优质风资源利用的“驭风行动”。

厘清症结,精准解决问题

“故障分析是一项抽丝剥茧、顺藤摸瓜的工作,有时候就像破案一样,忽略掉任何一条线索,都有可能导致方向性的偏差”,金风慧能高级解决方案工程师杨华鹏补充道,“我们从发电量分析和故障分析等维度,对问题机组展开故障排查。”

近四年的发电量统计数据表明,全场20余台机组中,过半机组在全风速段的功率曲线均低于理论曲线,且机组满发点右移,个别机组始终无法达到额定功率。从功率散点图看出,各机组的功率曲线差异较大,特别是在6~11m/s风速段,大部分机组功率低于设计值。

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通过对近一年内,导致机组停机的故障进行统计后发现,触发次数排名前30位的故障占总故障次数的比例为73.45%,其中变桨、主控、电控、变流器、发电机和安全链系统相关故障占比位列前6位。

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在此基础上,结合原机组的主要部件配置和软件系统部署情况,拟定出了终的技改方向:

首先解决因风机控制系统设计和控制策略引起的非必要故障停机,以提升机组安全性和稳定性,进而通过软硬兼备的优化策略,终实现机组发电性能的提升。

技改方案:立足当前,着眼长远

遵照总体的技改方向,解决方案团队制定了详尽的技改实施方案。

由于原主控系统的故障率高、功能落后,且设计、选型方面存在缺陷,考虑到后期的升级需求,决定对硬件平台及配套控制软件进行整体替换,并以此为核心,对整机控制系统相关的设备进行必要的替换。

01控制系统改造:除旧布新,软硬兼备

以金风科技整机产品批量应用的风电专用PLC替代原有主控平台;同时,将电量采集模块、主控与变流器间的通讯模块利用新部件进行替换。

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基于金风机组的控制系统设计经验,结合原机组的特性,开发更加稳定、完备的全新控制系统软件。

02发电性能专项优化:精准施治

针对部分机组在中高风速段功率曲线偏低,以及高风速段运行稳定性差的问题,在控制系统软件中应用新的控制理论及算法,从而改善功率曲线,达到提升发电量和稳定性的目标。

03整机控制优化:畅通微循环

通过优化机组出力控制策略、偏航控制策略和机组启动策略,提升主控系统与变桨系统控制的协调性;

增加高电压穿越的相关策略,满足整机高穿的要求。

04系统功能优化:全面升级

增加毫秒级的故障录波功能,及时获取故障前后的机组状态,便于故障分析及问题处理;

升级 SCADA 系统,实现数据实时上传,以适应日益严苛的风电场接入电网要求;

升级能量管理平台,满足有功功率及无功功率的精准控制;

配套新的风机控制器操作面板(机舱和塔基处),采用全中文、触屏式的人机界面,交互体验更加友好。

风机控制器操作面板界面示意图

该套技术方案获得了项目业主的高度认可,目前,首台技改样机正在紧锣密鼓的交付过程中,预计年内将完成全场20余台机组的批量改造。

据不完全统计,国内与该风电场同品牌的在运直驱机组接近3000台,均为故障高发、发电量不理想的现役“孤儿”风机。金风慧能为此类风电机组定制的综合性改造方案,将为风电场的降本增效提供行之有效的实施路径。


    华维测控技术工程有限公司主要承担鹤煤集团煤矿选煤设备及煤矿自动化系统的设计、研发、生产、销售,技术力量雄厚,机加工艺完善,设备检验及使用环境标准规范。
    煤仓双置式振动破拱排料器致力于解决煤仓/料仓/结拱/堵塞/破拱/疏通/排料等技术难题,替代空气炮解决炉前仓结拱堵塞/溜槽结拱堵塞/煤仓结拱堵塞/原煤仓结拱堵塞/混煤仓结拱堵塞/缓冲仓结拱堵塞/料仓结拱堵塞/原料仓结拱堵塞/装车站结拱堵塞等疏通排料技术难题。
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